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【排放】萍乡陶瓷实现废物“零排放” |
【paifang】2010-6-20发表: 萍乡陶瓷实现废物“零排放” 萍乡陶瓷产业基地通过不断提升产业水平、实行企业集约生产等手段,实现了耗煤、耗水、环境污染等方面的大幅度减轻和园区经济效益的大幅增长。在萍乡弘源煤化工公司,记者看到,原煤通过焦炉炼焦系统产生焦 萍乡陶瓷实现废物“零排放”萍乡陶瓷产业基地通过不断提升产业水平、实行企业集约生产等手段,实现了耗煤、耗水、环境污染等方面的大幅度减轻和园区经济效益的大幅增长。 在萍乡弘源煤化工公司,记者看到,原煤通过焦炉炼焦系统产生焦炉煤气,再经过加工、分离、提纯等净化工艺后,生产出纯煤气、煤焦油、硫铵等化工产品,净化后的干净煤气可以供应给园区其他企业作为生产燃料。 上游企业产生的废物转化为下游企业的原料,这让萍乡陶瓷产业基地实现了废物“零排放”。不仅如此,基地投产的20多家陶瓷企业都淘汰了倒焰窑的焙烧方式,由烧煤改为烧气,每吨工业陶瓷耗标煤控制在300千克之内。 据萍乡黄冠化工有限公司生产部部长李斌介绍:在使用煤气前,企业生产的产品合格率为75%,使用煤气之后,产品合格率达到了95%。同时,一年可以节约成本400多万元。 湘东区将萍乡陶瓷产业基地建设作为全区经济转型的主战场,举全区之力打造经济转型特色园区,陶瓷行业实现了五个转变:由间歇性窑炉向连续性窑炉转变。由湿法成型向干法成型转变。由手工操作为主向机械化、自动化转变。由资源型、低附加值产品向科技型、高附加值产品转变。由使用一次能源向使用二次能源、清洁能源转变。产业水平的不断提升、资源的循环利用使得产业基地耗水由原来的年108万吨下降到58万吨,耗煤由每年42万吨下降到19.45万吨,烟尘排放由3万吨下降到0.8万吨,炉渣排放量下降了92%,二氧化碳排放量减少了84%。 走低碳经济之路,使得萍乡陶瓷产业基地逐步实现规模效益向质量效益的转变。目前,基地共吸引了59家企业落户,投产23家,第一季度共完成工业总产值17.3亿元,同比增长50.8%,实现税收3300万元,增长560%。 排放paifang相关"萍乡陶瓷实现废物“零排放”"就介绍到这里,如果对于排放这方面有更多兴趣请多方了解,谢谢对排放paifang的支持,对于萍乡陶瓷实现废物“零排放”有建议可以及时向我们反馈。 (【paifang】更新:2010/6/20 17:49:25)
核心提示:财政部有关课题组建议,中国的碳税最终应该根据煤炭、天然气和成品油的消耗量来征收。碳税在起步的时候,每吨二氧化碳排放征税10元,征收年限可设定在2012年。到2020年,碳税的税率可 >> |